2高炉喷煤2制粉改造效果明显

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炼铁厂喷煤车间2#炉制喷新上线的2系列制喷系统技改工程,自年10月29日投产运行两个多月以来,运行效果显著,出粉率28t-30t/h大幅提升至55t-60t/h,一举解决了2#高炉喷煤量不足的不利局面,为提高高炉高煤比、高强冶炼的要求打下坚实基础。

据了解,为提高出粉率满足2#高炉生产需求,该车间采取精煤磨制煤粉来提高出粉率。由于精煤采购困难、价格较高,原煤采购成本压力非常大,为进一步降低成本,新建一套制喷系统被提上日程。

经多方协调、论证,该项目于年9月申报立项,年7月6日开工建设,10月29日建成投产,历时14个月,顺利达产达效,一举打破制约2#高炉低成本冶炼要求瓶颈。运行期间,经过技术人员和操作人员多次磨合调试,出粉率逐步提升日趋稳定,目前出粉率保持在55t至60t/h之间,最高可达65t/h。终结了1#制喷向2#制喷输送煤粉的历史,每月可节省氮气15万方,节约氮气成本6万元。原煤可磨系数由80以上精煤调整至可磨系数60-80之间的普通原煤,降低了采购难度和采购成本。高炉提高煤比10kg/tFe,降低焦比8kg/tFe,节约成本约3.1元/吨铁,一年可节约成本万元。

(文、图:谢小萍余钢波)

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